公司15万吨/年汽油醚化装置开车一次成功
4月9日9时,公司15万吨/年汽油醚化装置开始投料,10日2时,产出合格醚化轻汽油产品,目前装置进入优化调整阶段。
汽油醚化装置于2014年8月破土动工,2015年3月中交,4月进入开工程序。装置由轻汽油醚化反应部分、分馏部分、甲醇回收部分组成,利用轻汽油中所含的异构烯烃和甲醇在催化剂作用下进行醚化反应,达到降低轻汽油烯烃含量,提高汽油辛烷值的目的,同时具有良好的经济效益。经过系统水联运、蒸汽吹扫、试压等开工准备工作后,4月9日9:00,引甲醇进装置,随后根据醇烯比引轻汽油,经过操作人员精心调整参数,优化指标,10日2:30醚化产品质量合格外送。
开工期间,公司领导及各相关职能处室领导深入装置现场,检查指导开工工作。一加氢车间管理人员紧靠现场,按照开工进度表稳步推进,严格三级确认制度,对出现的问题逐一消缺。车间操作人员加班加点,严格按照要求升温升压操作,进行节点控制。物流、化验、三修等相关部门的通力配合,紧密协作,为开工保驾护航。开工步骤的合理安排,开工时间的合理搭配,保证了本次开车进度。
据介绍,按照汽油醚化装置正常开车过程,物料经醚化反应器至催化蒸馏塔后将产生200吨污油,产生的污油含有汽油、甲醇,难以处理。一加氢车间适时合理调整开工步骤,根据现有流程将醚化反应器物料首先送至甲醇回收系统,待醚化反应器物料合格后,再送至催化蒸馏塔,这种创新开工方法在国内汽油醚化装置首次使用,不仅减少了大量污油的产生,而且使开工时间缩短近10个小时,节约了大量的人力物力财力,降低了开工成本。